卡套球阀,氧气阀,氧气减压阀,不锈钢氧气阀供应商
                 
  产品搜索 Products Search
  产品目录 Products
闸阀
  ·排渣闸阀,排渣闸阀型号
  ·弹性座封闸阀,暗杆弹性座封闸阀,明杆弹性座封闸阀
  ·法兰闸阀,不锈钢法兰闸阀,国标法兰闸阀,美标法兰闸阀
  ·钢制楔式闸阀,不锈钢制楔式闸阀,手动钢制楔式闸阀
  ·铸铁楔式闸阀,铸铁楔式闸阀尺寸,铸铁楔式闸阀价格
  ·气动钢制排渣闸阀,PZ641H气动钢制排渣闸阀
  ·锥齿轮传动楔式闸阀
  ·暗杆楔式单闸板闸阀,暗杆闸阀,暗杆闸阀图片,暗杆闸阀尺寸,暗杆闸阀价格
  ·承插焊楔式闸阀,承插焊楔式闸阀尺寸,不锈钢承插焊楔式闸阀
  ·电动不锈钢楔式闸阀,电动不锈钢楔式闸阀原理,电动不锈钢楔式闸阀图片
  ·电动楔式闸阀,电动楔式闸阀原理,电动楔式闸阀尺寸
  ·电动楔式铸铁闸阀
  ·锥齿轮传动楔式闸阀,锥齿轮传动楔式闸阀尺寸
  ·法兰连接电动排渣阀
  ·高压电站闸阀
  ·平行式双闸板闸阀
  ·气动浆液阀,气动浆液阀型号
  ·美标闸阀,美标钢制闸阀,美标钢制闸阀图片,美标钢制闸阀尺寸
球阀
  ·内螺纹球阀_内螺纹球阀图片_内螺纹球阀尺寸
  ·广式球阀_法兰广式球阀_广式法兰球阀图片
  ·三片式球阀_三片式球阀尺寸_三片式球阀图片
  ·浮动式球阀_浮动式球阀型号
  ·自动复位球阀_弹簧自动复位球阀_自动复位球阀原理
  ·衬氟球阀-衬氟球阀型号-衬氟球阀尺寸
  ·锻钢球阀,锻钢球阀型号,锻钢球阀尺寸
  ·不锈钢球阀,不锈钢球阀型号,不锈钢球阀图片
  ·气动球阀,防暴气动球阀,气动球阀原理,不锈钢气动球阀
  ·法兰球阀,法兰球阀尺寸,不锈钢法兰球阀
  ·三通球阀,三通球阀尺寸,T型三通球阀,不锈钢三通球阀
蝶阀
  ·衬氟蝶阀,衬四氟蝶阀,衬氟蝶阀尺寸
  ·气动蝶阀,不锈钢气动蝶阀,气动软密封蝶阀
  ·对夹式蝶阀,对夹式硬密封蝶阀
  ·软密封蝶阀
截止阀
  ·柱塞截止阀,柱塞截止阀尺寸
  ·氧气专用截止阀,氧气截止阀原理,氧气专用截止阀尺寸
  ·锻钢截止阀,锻钢法兰截止阀,锻钢波纹管截止阀
  ·低温截止阀-不锈钢低温截止阀-低温截止阀尺寸
  ·衬氟截止阀,防腐截止阀,衬四氟截止阀
  ·保温夹套直流式截止阀,保温夹套直流式截止阀尺寸
  ·节流截止放空阀,节流截止放空阀图片
  ·Y型截止阀-Y型截止阀型号-Y型截止阀尺寸
  ·不锈钢截止阀,不锈钢截止阀图片,不锈钢截止阀型号
  ·衬氟角式截止阀,耐腐衬氟角式截止阀
  ·衬胶截止阀,衬胶手动截止阀,衬胶法兰截止阀
  ·国标低温截止阀,国标低温截止阀尺寸,国标低温截止阀标准
  ·法兰截止阀,法兰铸钢截止阀,不锈钢法兰截止阀
  ·高压对焊截止阀,高压对焊截止阀标准
  ·国标截止阀,国标截止阀图片,国标截止阀尺寸
  ·角式截止阀,角式截止阀型号,角式截止阀尺寸
  ·美标波纹管截止阀,不锈钢美标波纹管截止阀,美标波纹管截止阀尺寸
  ·燃气截止阀,液化气截止阀,天然气截止阀
  ·针型截止阀,不锈钢针型截止阀
  ·焊接针型截止阀♀J61Y高压高温针型截止阀
  ·承插焊截止阀,承插焊截止阀图片,承插焊截止阀尺寸
  ·多功能截止阀,CJ123H型号
  ·内外螺纹截止阀,内外螺纹截止阀尺寸
  ·内螺纹截止阀,内螺纹截止阀型号
  ·外螺纹截止阀,J23W外螺纹截止阀
  ·外螺纹截止阀,外螺纹截止阀图片,外螺纹截止阀尺寸
  ·美标截止阀,美标法兰截止阀,美标波纹管截止阀
  ·氨气截止阀,氨气截止阀尺寸
  ·高温截止阀,高温截止阀型号
  ·卡套截止阀,卡套式截止阀,卡套截止阀图片
  ·角座阀-气动角座阀-不锈钢角座阀-角座阀尺寸
调节阀
  ·气动调节阀,不锈钢气动调节阀,气动调节阀原理
  ·电动调节阀,电动温度调节阀,电动三通调节阀
  ·自立式调节阀,自力式压力阀,自力式微压调节阀
电磁阀
减压阀
柱塞阀
止回阀
  ·不锈钢止回阀,泵房止回阀,不锈钢止回阀原理
  ·超薄型止回阀,超薄型止回阀原理,超薄型止回阀尺寸
  ·衬氟止回阀 -衬氟止回阀尺寸
  ·衬胶止回阀 防腐衬胶止回阀 橡胶衬里止回阀
  ·蝶形止回阀 蝶式止回阀 不锈钢蝶式止回阀
  ·内螺纹止回阀-内螺纹止回阀原理-内螺纹止回阀尺寸
  ·对夹式止回阀 弹簧对夹式止回阀 不锈钢对夹式止回阀
  ·单向阀,卡套式单向阀,内螺纹单向阀
过滤器
  ·手摇式过滤器
  ·T型过滤器
  ·Y型过滤器
  ·高低接管弧底型过滤器
  ·精细过滤器
  ·立式低进测出过滤器
  ·卧式过滤器
  ·直通弧底过滤器
  ·直通平底型过滤器
  ·压差自控过滤器
  ·不锈钢空气过滤器,不锈钢空气过滤器生产厂家
氧气阀门
  ·铜氧气阀,铜氧气阀尺寸,氧气专用截止阀
  ·氧气减压阀,不锈钢氧气减压阀,氧气专用减压阀
  ·氧气截止阀,氧气专用截止阀,氧气截止阀尺寸
  ·氧气截止阀,氧气专用截止阀,氧气截止阀尺寸
  ·氧气过滤器, 氧气Y型过滤器, 燃气Y型过滤器, 氧气专用过滤器
  ·氧气阀,角式氧气阀
  ·青铜闸阀,美标青铜闸阀,德标青铜闸阀
  ·青铜截止阀,美标青铜截止阀,德标青铜截止阀
  ·青铜球阀,美标青铜球阀,德标青铜球阀
美标阀门
  ·美标截止阀,美标法兰截止阀,美标截止阀标准
  ·美标闸阀,美标闸阀型号,美标闸阀尺寸
  ·美标止回阀,美标止回阀型号,不锈钢美标止回阀
  ·美标闸阀,美标闸阀尺寸,不锈钢美标闸阀
卫生级阀门
  ·卫生级蝶阀,卫生级快装蝶阀,卫生级卡箍蝶阀,气动卫生级蝶阀
  ·卫生级球阀,卫生级快装球阀,卫生级卡箍球阀,卫生级电动球阀
  ·卫生级安全阀,卫生级快装安全阀,卫生级卡箍安全阀
波纹管阀门
  ·德标波纹管截止阀,德标波纹管截止阀尺寸,德标波纹管截止阀标准
  ·波纹管球阀,波纹管球阀型号,波纹管球阀尺寸
  ·波纹管截止阀-波纹密封管截止阀-氢气波纹管截止阀
水利控制阀
  ·800X压差旁通阀♀800X压差旁通阀生产厂家♀800X压差旁通阀尺寸标准
  ·700X多功能水泵控制阀♀700X多功能水泵控制阀生产厂家♀700X多功能水泵控制阀尺寸
  ·600X水力电动控制阀♀上海600X水力电动控制阀生产厂家♀600X水力电动控制阀尺寸
  ·500X泄压阀♀500X泄压/持压阀♀上海500X泄压阀生产厂家♀500X泄压阀尺寸
  ·400X流量控制阀♀水泵流量控制阀♀上海400X流量控制阀生产厂家♀400X流量控制阀尺寸
  ·300X缓闭止回阀-缓闭止回阀尺寸标准-缓闭止回阀生产厂家
  ·200X减压稳压阀-上海200X减压稳压阀生产厂家-200X减压稳压阀尺寸
  ·100X遥控浮球阀 上海100X遥控浮球阀生产厂家 100X遥控浮球阀尺寸
  ·100X定水阀 上海100X遥控浮球阀生产厂家 水箱遥控浮球阀尺寸
保温阀_系列
仪表阀_针型阀
  ·卡套式球阀,双卡套球阀,单卡套球阀,卡套异径球阀,卡环式球阀
  ·三通卡套球阀,三通卡套式球阀,不锈钢三通卡套球阀
  ·仪表截止阀,仪表针形截止阀,焊接仪表截止阀,仪表针型阀
  ·卡套针阀,卡套式针阀,卡套针阀尺寸,卡套针型阀
  ·气源球阀,卡套式气源球阀,气动管路球阀
  ·J29W,压力计截止阀,不锈钢压力计截止阀
  ·J13W,内螺纹针型阀,不锈钢内螺纹针型阀
  联系我们 contact
公司:上海沃托阀门有限公司
手机:13671530603
电话:13801699168
电话:021-57522756
传真:021-33275154
地址:上海市奉贤区川南奉公路9860号
邮编:201400
网址:http://www.wtfm.cc
邮箱:lqgyyz@163.com
 
    新闻中心 News 您的位置:首页>新闻中心>调节阀常见故障说明,调节阀气源故障解决方法
调节阀常见故障说明,调节阀气源故障解决方法
点击次数:2488 来源网站:http://www.wtfm.cc 发布时间:2014-09-12<

      一、液位测量指示已很高,调节阀输出也很大,但是调节阀还开不了,只好打机械手轮控制。检查阀门定位器(拆去膜头连接管,堵上),揿动喷嘴档板机构,定位器无输出变化,检查节流孔是通畅的,拆开放大器发现放大器膜片破了。更换膜片,调节阀重投入自动控制。阀门定位器放大器膜片破,背压室无背压,放大器无输出,故调节阀失控。

  二、阀门定位器反馈滑杆锈死

  液位波动厉害,检查发现阀门定位器反馈机构滑杆已全锈死不能转动,只好用手轮控制。设法敲出滑杆,打锈并加油后装回,调节阀复回正常。阀门定位器反馈机构,随阀的开度大小变化而加进定位器相应的反馈量。滑杆锈死,反馈作用力不能随阀的开度大小而变化,而不能使阀的开度停在调节器输出信号相应位置上,致使液位波动不已。

  三、压力控制阀不能动作

  一次工艺减负荷,天然气量减不下来,是天然气压力调节阀门不能动作所致。检查中发现到阀门的输出信号正常,估计是阀芯才结碳卡死,后加大气动信号,再加手轮作用力才关了此阀。待停车拆开阀门检查,不出所料,因该阀平时负荷稳定开关甚少,天然气中所带的碳黑在阀杆和导向套之间的很小间隙中结碳卡死。故以后每年大检修时,均将此阀拆开清洗,以免类似事故。

  四、阀芯断失控

  吸收塔液位控制不住,记录曲线波动下降,检查变送器、调节器均无问题。打手轮控制时发现手轮压下或提起时均不像平时那么沉重,轻飘飘的,判断是阀芯断裂,被迫停车拆开调节阀处理,是阀芯和阀杆连接处断开。只好更换阀芯,并将阀芯阀杆连接处堆焊一圈增加强度,以免类似事故。

  五、加盘根多调节阀打不开

  大检修后开车时,液氨闪蒸槽液位高,现场检查发现调节阀未打开,急忙打手轮控制使液位正常,仪表工发现是调节阀在检修时,怕漏液氨,盘根加的过多,压得太紧,摩擦大。适当松点盘根压疬让其动作灵活,重投自控。

  六、流量控制波动

  空气压缩机防喘振流量控制放空阀,在开车过程中频繁开关,致使流量不稳定。检查调节器、调节阀均无问题,只是调节阀开度一直很小。当空气流量上升之后,调节器输出达1MPa/c的信号到调节阀(气关阀),类似于积分饱和现象。当定位器接到一个打开阀的信号后,定位器要经过一段死区才起控制作用,这段死区使调节器输出变小,待调节阀动作时又过头了,这样的反复过程,加之调节阀低端控制线性差,这样阀必然频繁开关,则使流量控制不稳定。解决办法只有建议工艺加大压缩机转速,增大放空量,使调节阀脱开低端控制。

  七、吸收塔液位低报警

  检查调节阀已是全关,只好配合工艺倒至B阀运行。拆开阀检查是阀芯冲刷损坏严重,更换新阀芯装校好备用。阀芯冲蚀,不起控制作用,若不及时处理,液位低过联锁液位将引起停车。

  八、调节阀阀杆弯打不开

  大修过后,开车时吸收塔液位控制阀打不开,检查发现阀杆在检修时压弯了,只好拆开取下阀杆校直再装校好,投入运行。检修调节阀一定要小心,特别这种非夹板连接式结构的阀,膜头较重,上头几圈螺丝扣还需转动膜头,不小心就会弄弯阀杆。另外,调节阀检修完装校好之后,应反复开关几次,确信其动作十分灵活方能罢手。

  九、调节阀不能动作

  检修后开车过程中,发现吸收塔液位控制阀不能动作,被迫停车打开调节阀检查,是导向套和阀杆间被掉进的铁屑卡死了。该阀在检修中曾经将下法兰压疬用车床削去旧导向套,换上新导向套,组装阀时清洗不仔细,导向套下边还有掉进去的铁屑,在校验阀时,铁屑在下边对阀的动作无防碍,没有发现问题。开车送入介质后,介质从平衡孔冲进导向套,又由导向套流出平衡孔,铁屑就在导向套中来回卷动,被卡死在阀杆和导向套之间,阀就不能动作了。

  十、调节阀打不开

  开车过程中,二氧化碳压力调节阀打不开,压力逼高,放空阀被打开了。检查原因时发现机械手轮控制的插销未拔掉,调节阀处于机械手动关死位置,当然打不开。将调节器输出信号调至零,拔掉插销之后,调节阀投入运行。

  十一、发现调节阀有摩擦

  天然气压力控制阀,检修后发现摩擦不好,致使压力波动。摩擦原因是检修组装时,压盖法兰之后摩擦现象消除。

  一般调节阀阀杆和导向套间间隙很小,在组装时压盖法兰一定要压平,否则不是泄漏就是阀杆和导向套不同心而造成摩擦。

  十二、调节阀突然全关引起停车

  天然气流量调节阀突然全关,天然气流量降到零,被迫全系统停车。检查调节器有输出,但调节阀全关,打手轮操作,配合工艺恢复生产。将定位器输出风管拆下,用手堵上,揿动喷嘴档板机构,输出信号可达1MPa/c,说明问题出在调节阀上,向膜头送气信号,膜头泄气孔有气体放出,证明膜片破了。更换膜片调节阀投入运行。

  十三、投自动引起系统扰动

  蒸汽流量调节阀,一次节为手轮控制,检查定位器之后重投自动,释放手轮时,引起系统扰动。

  原因是调节器输出信号是保持在打手动前的值,操作工没看定位器输出,就快速释放手轮,调节阀随之开大。因膜头过大,有个充气滞后过程,致使气关阀突然开大许多,给系统一次扰动。

  十四、处理气源漏出问题

  在处理阀门定位器气源接头漏气时,因用力过度使接头滑扣,气源管被冲掉,调节阀马上开始动作。仪表工立即将气源管选插回,用手按紧,恢复了调节阀原来位置,然后配合操作工将调节阀打手轮控制,更换接头。在紧急情况采取此应急措施还很有成效。

  十五、隔膜阀打不开

  水处理再生排放阀打不开,拆开检查,发现隔膜片被拉坏,更换新膜片后,没有几天又打不开,上述情况重发生。分析隔膜片拉坏原因是,隔膜阀膜头限位螺栓松动,限位位置变了,阀杆行程过大,拉力超过膜片的弹性范围,故膜片拉坏。重新调整限位螺栓,重新更换膜片,隔膜阀恢复正常。

  ()气缸式执行机构

  一、液压式调节阀关不了

  开车过程中,蒸汽压力调节阀自动打开了,加信号也关不了。检查发现是错油门O型环因长期在高温在浸泡老化,不起密封作用所致,更换O型环后,恢复正常。错油门的作用是将高压控制油和泄压后的低压控制油分别引进活塞式油缸的上下缸,从而控制阀门的开度。当错油门密封O型环老化漏油之后,高压油和泄压后的油不能隔离开,致使活塞上下缸无压差,当然调节阀关不了。

     二、蝶阀发生等幅振荡

  炉膛负压调节阀等幅振荡,节为手轮控制,检查发现双喷嘴放大器节流孔有些堵塞,致使气缸平衡压力太小,气缸两端压差过小,故不能使阀稳定,造成等幅振荡。清洗堵塞的节流孔后,放大器输出增大,蝶阀正常运行。

  三、校验时打坏夹板丝扣

  校验调节阀时,需要调整阀杆位置,这时需将校验信号降到零,就松阀杆夹板,刚一松只听到嘭的一声响,一看夹板丝扣已被打坏,只好重新加工夹板装配好再校验。其原因是,校验用定值器将信号降到0.2MPa/c,但上气缸作用有活塞的压力作用有膜头阀杆上,松动了一些的夹板托不住,因此把丝扣打坏。正确的操作应该把上下气缸间的平衡活塞打开,使上下气缸压力平衡。或者是拆脱接头让其泄气,再松夹板调阀杆。

  四、气缸平衡阀漏调节阀不能动作

  检修后校验调节阀,送信号调节阀打不开。检查才发现上下气缸平衡阀漏气,故使上下气缸不能形成压差所致。更换平衡阀,恢复正常。

  五、蝶阀打不开

  氨精制器蝶阀检修后投运时打不开,检查发现是检修后安装时将上下气缸气源和气动信号的管线接反,更正接管阀正常运行。因气动信号压力加弹簧压力大于气源压力时,使蝶阀关闭。当气动信号与气源接反之后,始终是气源压力加弹簧压力大于气动信号压力,因此该两位式蝶阀处于关闭状态。

  六、放空阀关不死

  压力调节放空阀,在一次检修时,进行了研磨、打压试验,密封性能很好。装回,工艺开车正常之后,需关严该阀,但发现内漏严重。估计是阀芯阀座间卡进了异物,决定开关几次冲掉异物,试验成功,此阀关严投入运行。

 

自力式氮封阀
电动调节阀
气动薄膜调节阀
电动衬氟调节阀
电动温度调节阀
铸钢气动衬氟球阀
GB标准气动球阀
气动硬密封蝶阀
返回首页 | 关于我们 | 联系我们 沃托阀门©卡套球阀,氧气阀,氧气减压阀,不锈钢氧气阀 版权所有 沪ICP备16051537号-1
网站合作【站长QQ54887299


在线咨询
扫一扫
关注公众号